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環丁砜劣化再生系統是以抽提裝置系統中的貧溶劑為原料,采用離子交換技術脫除系統中的酸性介質,使環丁砜溶劑的質量提高,降低因環丁砜溶劑劣化而導致的腐蝕問題。該技術的使用曾對溶劑質量改善起到了積極作用,在以環丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中具有重要的地位。

某廠芳烴廠環丁砜劣化再生系統于20058月份建成投用,設計處理能力6.0t/h,為系統中循環溶劑量的2.4%,是目前國內較大的單套環丁砜溶劑劣化再生系統。該工藝采用大孔弱堿性陰離子交換樹脂。樹脂年平均裝填量為56噸,每年更換2臺次。自2009年12月以來發現樹脂使用活性有所下降,失效較快等問題,不利于系統中的環丁砜溶劑的質量改善。

1. 離子交換樹脂的性能比較

1.1 離子交換樹脂的特點

劣化環丁砜再生樹脂用于離子交換技術,其性質非常關鍵。從工業應用角度考慮,所選用樹脂應具備以下特點:

(1)物料處理量大;

(2)功能基穩定;

(3)再生容易;

(4)重復性好,使用壽命長;

(5)優良的操作性能。

1.2 幾種離子交換樹脂性能比較

目前國內用于環丁砜劣化再生工藝的樹脂主要有:ND900、DNA99、D301以及杭州爭光樹脂有限公司生產ZGA451。這幾種樹脂的性能比較如表1。

由表1可以看出,樹脂ND900、ZGA451和D301這三種堿性樹脂由于受到堿性功能基團的影響,它們吸附H酸的能力較高,而且它們都呈強極性,可以吸附系統中帶酸性的硫磺酸基團的H酸,而磺酸基團的存在正是芳烴抽提裝置中環

丁砜溶劑劣化的根本原因之一,因此理論上來說這三種堿性樹脂都可以用于環丁砜劣化再生系統中,但出于對系統中不能有Cl-的存在以及交換容量的考慮,最終芳烴廠環丁砜劣化再生系統選用的樹脂為ZGA451。

表1 幾種規格樹脂性能

型號性能ND900DNA99ZGA451D301
類型大孔弱堿性陰離子交換樹脂氨基修飾超高交聯大孔吸附樹脂大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
表面極性強極性極性強極性極性
比表面積,m2?g-1934.0819.1962.5
平均孔直徑,mm4.51.21.2
功能基R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl-R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl--NH(CH3)2OH-N(CH3)2
微孔面積,m2?g-18.1463.3475.7529.0
微孔體積,ml?g-10.0030.2090.2210.241
全交換容積mol?g-14.901.51≥5.04.8


2. 樹脂失效的特征

芳烴廠劣化環丁砜再生系統自2005年8月投用以來,一直使用杭州爭光樹脂有限公司生產的大孔弱堿性陰離子交換樹脂,型號為ZGA451。自2009年12月之前該型號樹脂使用效果較好,能夠較好地改善系統中環丁砜溶劑的質量,使溶劑PH值保持在8.3以上,且溶劑的顏色呈淡黃色,與新鮮溶劑沒有區別,但從2009年12月開始發現樹脂在使用過程中活性下降較快,失效現象明顯。

2.1 樹脂進出口溶劑PH值無明顯改善

衡量樹脂是否失效的一個重要參數就是樹脂再生塔進口(系統中的溶劑)及出口的溶劑PH值差。正常情況下,樹脂塔進出口的PH值差一般在1.5-3,新樹脂或再生后樹脂使用初期其進出口PH值差一般較高,接近3,隨著環丁砜溶劑交換量的不斷增加,其差值會緩慢下降,到了使用末期,其差值會逐漸接近于1.5,此時說明樹脂需要恢復活性處理。如新樹脂或剛再生后樹脂投用后,其進出口溶劑PH值差低于1.5,說明樹脂的活性不夠或失活現象明顯,此時樹脂不能起到改善溶劑PH值的作用。

圖1為2009年12月4日新樹脂投用后,樹脂塔進出口溶劑PH值變化情況。從圖中可以看出,其進出口PH值差平均僅為0.3左右,達不到預期的效果,幾天后400#系統中的溶劑PH值不斷下降,曾一度跌倒7.0,溶劑的顏色由原先的淡黃色逐漸變深,后在每日添加適量的單乙醇胺(NEA)后(約3-5升),系統中循環溶劑的PH值才逐漸恢復到最佳狀態,由此說明樹脂失效明顯。


 

圖1 樹脂塔進出口溶劑PH值比較

2.2 樹脂進出口溶劑的酸值持續偏高

2、圖3及分別為樹脂失效前后系統中的溶劑酸值的比較。

由圖2可以看出,失效前系統中溶劑酸值平均為0.0015 mgKOH/g,現場觀察溶劑的顏色為淡黃色(接近于無色),在此期間并未向系統中添加單乙醇胺,這說明系統中的溶劑質量非常好。

 

圖2 失效前系統中溶劑的酸值

按理說,新樹脂投用后,由于其活性較高,脫酸的效果較好,樹脂塔進出口溶劑的酸值均應該呈緩慢下降趨勢,而失效的樹脂則大不一樣,其進出口酸值改變不大而且偏高,由圖3可以說明這一點。圖3中,由于樹脂失效的原因,其進出口溶劑的酸值均偏高,平均在0.017 mgKOH/g左右,要較正常值0.0015mgKOH/g上升了0.0155mgKOH/g,而且在短時間內仍然呈緩慢上升的趨勢,因而不利于系統中的酸性脫除。


圖3 失效后樹脂再生塔進出口溶劑的酸值比較

2.3 樹脂使用周期較短

樹脂失效的另一個特征為使用周期短。新樹脂從使用到更換的周期一般為1年,平均再生周期約為3個月,而失效的樹脂平均使用壽命僅為6-8個月,再生較為頻繁,平均1個月就需要再生一次,而且再生后的效果較差。

3. 影響樹脂失效的原因分析

3.1 不飽和烴的影響

大量的不飽和烴存在會對溶劑質量有一定的影響,它能夠在系統操作條件下形成聚合物及微量的酸性介質,從而導致溶劑質量下降,雖然微量的不飽和烴對溶劑質量變差并不明顯,但是當不飽和烴達到一濃度后會產生羧酸類酸性介質,增加了溶劑中酸根離子,使樹脂吸附酸根的能力相對下降,進而導致系統中溶劑PH值持續處于較低狀態。表2為2009年12月初新樹脂更換前后2個月原料(S0411)及循環返洗液(S0412)中的不飽和烴的數據對比,發現在新樹脂投用后,抽提裝置400#原料和循環返洗液中的不飽和烴含量均大幅上升,平均分別上升了720.9 mg/100g和5326.51mg/100g,這也為在抽提條件下產生羧酸類酸性介質創造了條件。

表2 樹脂失效前后原料及返洗液中的溴指數比較

項 目日 期分析樣點溴指數(mg/100g)
最高最低平均
09.10-09.11S0411230616551860.6
S0412165341074612659.19
09.12-10.01S0411308120102581.5
S0412212591138717985.7

3.2 溶劑PH值太高或太低

環丁砜抽提裝置中酸根離子一般存在于溶劑和水中,由于其存在的狀態(分子、離子、絡合物)及溶解度的差異,從而影響樹脂的吸附效果,在實際的離子交換過程中,樹脂孔道內PH值決定了表面弱堿性功能基的質子化程度,并影響了酸根離子在樹脂上的交換行為,見圖4和圖5。

圖4 PH值對ZGA451樹脂吸附酸根的影響

圖5 PH值對D301樹脂吸附酸根的影響

由此可以看出,在不同PH值情況下,樹脂吸附分數的變化不同。在PH值等于4左右時吸附分數最高,吸附效果最好。可見PH值過高或過低均不利于ZGA451和D301樹脂的吸附。PH值低,酸根以分子的形式存在,不利于離子交換的進行;PH值高,在中性或堿性環境下,樹脂對酸根的吸附親和力降低,吸附量下降。而事實是,在以環丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中,為了防止溶劑的PH值低而導致的設備腐蝕問題,必須控制系統中的溶劑PH值呈中性或弱堿性,因而導致了樹脂吸附酸根離子的效果變差。

3.3 氯離子的影響

氯離子是環丁砜抽提裝置腐蝕的重要因素之一。國內某抽提裝置對系統中垢物進行定量檢測的數據也說明了這一點,見表3。表中垢物的主要成分為磺酸鐵鹽和含氯化合物等腐蝕產物。而氯離子主要來源于上游裝置催化劑的流失,其隨原料進入抽提裝置后并以離子的形態存在于溶劑和水中。當系統中的Cl-的濃度到達15×10-6以上時,會導致樹脂吸附氯離子達到飽和狀態,從而使得樹脂吸附氯離子的效果變差。圖6為樹脂塔進口Cl-濃度為25×10-6時,樹脂塔出口Cl-含量高達22.5×10-6,說明較高的氯離子含量不利于樹脂對其進行吸附。

表3 芳烴抽提裝置中垢物元素分析[2]

樣品名稱汽提塔垢樣貧富溶劑換熱器垢樣溶劑再生塔垢樣
Fe49.0061.6763.84
Cl19.4014.5624.56
Si0.8202.4641.710
S0.4162.1801.660
Al0.0900.0320.040
Mn0.0400.0200.020
Cr0.0200.0800.090
Cu0.0960.058

             

圖6 離子色譜法測定樹脂塔出口環丁砜中的痕量陰離子

為了進一步證實氯離子的影響,我們委托南京化工大學對之前原料存樣、回收塔底環丁砜溶劑存樣和2009年12月底的樣品進行Cl-項目的分析,發現存樣中的Cl-含量分別為≤1μg/g和8μg/g,而12月底樣品中的Cl-含量則分別為6μg/g和29μg/g,這正好與新樹脂投用后效果差的時間較為吻合,說明Cl-含量高對樹脂的活性有較大的影響

3.4 氧的影響

氧本身對樹脂的活性并沒有直徑影響,但氧的存在會加速環丁砜溶劑降解和劣化,進而產生大量的磺酸類等酸性介質,使劣化再生樹脂吸附陰離子快速達到飽和狀態,因而造成了樹脂失活,再生效果變差。圖7可以看出,在相同溫度下,環丁砜在空氣中的分解速率是在N2中的5倍,充分說明了氧氣的存在對環丁砜溶劑保護極為不利,也就是說氧的存在大大加速了環丁砜的劣化過程,可以使環丁砜的PH值快速下降,進而會對設備造成嚴重的腐蝕。

圖7 環丁砜在N2和空氣中的降解速率[3]

自2009年12月400#系統中的溶劑PH值下降后,車間多次組織力量對真空系統進行泄漏檢查,未查出可疑漏點,且自11月初開始該裝置的真空泵就一直處于停運狀態,而系統真空度保持較好,因此系統中存在漏氧的可能性較小。那么是否有氧或游離氧進入系統呢?答案是肯定的:11月下旬開始由于重整料供應不足,該裝置的DA302塔持續補FB301罐料供抽提裝置使用,而且補料量較大,約為20-25m3/h,因該罐氮封系統較差,其中的游離氧質量分數約在5-8μg/g之間,以往也曾出現過FB301補料而導致的溶劑質量快速下降的情況。

4. 改進措施

4.1 存在的問題

環丁砜劣化再生系統進料泵GA492設計流量為6.0噸/小時,僅為系統循環溶劑量的2.4%,如將系統中全部溶劑經過劣化再生系統處理一次約需要60天左右,因此溶劑實際再生量太小,不利于樹脂效率的提高。

另外,自2009年12月ZGA451樹脂使用效果不佳以來,在不加單乙醇胺的情況下,新樹脂使用2-3天后,系統中溶劑PH值由7.5以上快速下降至7.0,甚至低于6.5以下,不利于溶劑質量的改善,且再生后樹脂活性恢復不理想,使用效果就更差,除非系統自身溶劑質量維持得非常好,如:2010年大檢修以后,系統溶劑就維持得特別好,在FB301不補料及不添加單乙醇胺的情況下,系統中溶劑PH值可以長時間維持在8.0左右,溶劑顏色接近于無色,非常清澈,即使FB301少量補料的情況下,單乙醇胺的添加量也很少,平均為每天約1-2升。

5. 結論

在工藝條件下,不飽和烴的累積及游離氧的存在均容易產生酸性介質,使系統中的酸根離子大幅增加,實際上超出了樹脂吸附酸根離子的能力,從而導致樹脂失效。另外,當系統中溶劑PH值太高或太低以及氯離子含量太高時,樹脂吸附陰離子的效果不是太理想,不利于對環丁砜溶劑質量的進一步改善。

參考文獻:

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[4]陳進華,環丁砜劣化再生樹脂失效原因分析。

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